1 工程案例
针对预拌混凝土实际生产过程出现的质量问题进行原因分析,并提出预防措施。
1.1 案例1
出现的问题: 2022年8月2日施工车库顶板,混凝土强度等级为C35P8。混凝土打出来表面起一层亮面,下边不硬(图1)。
图1混凝土表面出现假凝现象
原因分析及措施: 表面失水过快,形成假凝。也就是混凝土表面失水超过内部析出水分造成的,工地现场出现这种情况,可以在不改变表面混凝土水胶比的前提下,适当在表面喷雾润湿在混凝土表面喷雾洒水,补充混凝土表面水分。生产混凝土时外加剂配方可以进行适当调整,缓凝组分尽量使用磷酸盐、偏磷酸盐类,避免使用糖、葡萄糖等。掺合料的选择上可以增加粉煤灰掺量,减少矿粉掺量,因为粉煤灰的保水性比矿粉好。有些超掺,将外加剂的掺量降低可以有效解决此问题。
1.2 案例2
出现的问题: 2022年9月6日施工地下混凝土,混凝土强度等级C30,车载泵施工,有约150?m的管子,看着石子多, 泵都冒“白烟”了,试验室人员说单方石子用量不多,不让提高砂率减(图2)。
图2施工地下部位混凝土车载泵无法泵送
原因分析及措施: 通过现场的混凝土看,级配不合理,单粒级配。商混站使用的传统10~20mm石子(混级的),但实际筛分4.75~9.5mm这一级配比例基本没有,按照实际使用5~31.5mm石子连续级配存在断档现象,理论合理级配占到15%比较合适,可以适当掺点5~10mm石子。在实际生产过程中调整1%~2%砂率对混凝土强度的影响很小,可以适当提高砂率。
1.3 案例3
出现的问题: 2022年9月30日施工标准层梁、板、柱,混凝土强度等级C30,打出的混凝土一堆,基本摊不下去,尤其梁、柱无法施工。
原因分析及措施: 固定混凝土单方用水量,用外加剂调整混凝土坍落度,导致混凝土比较粘稠,流动性差。按照水胶比不变的前提下,增加单方用水量及胶凝材料,减外加剂掺量。也可以在外加剂中复配一些降粘组份(图3)。
图3施工梁板柱混凝土起堆无法浇筑
现场施工中加10kg/m3胶凝材料和10kg/m3水,减少0.6kg/m3外加剂,浇筑现场混凝土状态明显改善。
1.4 案例4
出现的问题: 2022年12月6日屋面防水保护层C15细石混凝土,施工人员发现混凝土表面不同程度的起皮现象,影响到混凝土的外观质量 (图4)。
图4施工屋面防水保护层混凝土表层起皮
原因分析及措施: 混凝土表面起皮,如果上表面起皮(地面、路面、屋面等),一般是浮浆造成的。如果是侧面起皮则很可能是化学腐蚀引起的,例如酸雨、硫酸盐等腐蚀。
产生浮浆的原因并不复杂。低强度混凝土(用水量较大或水灰比较高)与保水性差的混凝土(如使用矿渣水泥或掺加需水量很高的劣质粉煤灰),浇捣后会有泌水到上表面,在混凝土上表面形成一层浮浆层。该浮浆层由于含水量太高,水分蒸发后有收缩裂缝。且强度非常低,硬化后基本不耐磨,表现为起皮。
质量问题出现后,了解到此次细石混凝土施工在2022年10月12日,据搅拌站人员反映,设计要求用C20细石混凝土保护层,实际供应C15细石混凝土,并且主要原因为站上的料质量较差,0.5?cm石子含泥量至少在8%以上,而且施工的是C15细石混凝土,混凝土本身强度低,极易造成混凝土表面强度更低。2022年12月6日已经进入冬季施工,由于雪水顺着混凝土表面裂缝进入混凝土内部,“冻胀”原理造成混凝土表层起皮。
1.5 案例5
出现的问题: 2022年10月13日施工的厂房地面,打完全是这种龟裂纹(图5)。
图5施工厂房地面混凝土出现龟裂纹
原因分析及措施: 这种裂缝是表面收缩裂缝,解决方法:(1)收面时二次抹压,已经形成的小裂缝压没了;(2)塑料薄膜覆盖,减少表面水分蒸发,当混凝土表面水分蒸发速度大于泌水速度,形成表面收缩裂缝。
1.6 案例6
出现的问题: 2022年10月29日施工的路面混凝土,强度等级C25,施工人员反映:“今天的路面, 一收面就鼓泡 ”(图6)。
图6施工路面混凝土收面表面鼓泡
原因分析及措施: 据搅拌站试验人员反映:用烧杯溶解站上使用的粉煤灰,“粉煤灰氨气味挺重的,还有挺多浮油”。
含氨味的粉煤灰不能用。粉煤灰脱硫工艺造成大量氨盐存在于粉煤灰中,在遇到水泥的碱性环境释放出刺鼻的氨气。有些粉煤灰中磷酸根或亚硫酸钠富集会造成混凝土凝结时间过长、强度降低等问题。主要影响:(1)凝结时间延长,混凝土工作性能大幅降低;(2)浇筑后,由于氨的存在,会冒出较多分散不均匀的气泡;(3)混凝土硬化后,表面留有黄色斑迹或泡眼痕迹;(4)氨的含量过高,会积存在混凝土内部进而导致混凝土含气量增大,造成混凝土体积膨胀和强度下降等问题;(5)混凝土凝结硬化过程中溢出的氨气会富集在钢筋表面,造成混凝土与钢筋握裹力下降,从而使混凝土失去对钢筋的保护作用。
1.7 案例7
出现的问题: 2022年12月6日施工的剪力墙,拆模后表面粗糙,形成的气孔较大(图7、图8)。
图7混凝土表面粗糙 图8混凝土表面气孔大
原因分析及措施: 与模板的光洁度有很大关系,与支模跑浆、漏浆也有关;坍落度过大或施工过程中加水容易引起表面不均匀。
试验人员反映:同样的混凝土配合比,木模板没事,铝模不行。使用铝模板混凝土浇筑振捣构成中形成表面的水泡排不出去,形成比较大的气孔。随后施工人员对脱模剂进行了更换,原先使用油性脱模剂,外观质量比较差,更换水性脱模剂后,外观质量稍好一些,但未从根本上改变。
1.8 案例8
出现的问题: 2022年月5日施工的抹面砂浆,强度等级M10,砂浆发散,挂不住,不粘墙(图9、图10)。
图9砂浆发散 图10挂不住、不粘墙
原因分析及措施: 通过查证抹面砂浆的原材料及配合比发现:(1)砂浆用砂使用的是机制砂,由于机制砂的粒形多为棱角形,且筛分两头多,中间少,级配不连续,容易泌水。(2)使用的机制砂细度模数2.7,传统河砂湿拌砂浆用砂一般在2.4~2.7,而使用机制砂一般细度模数控制在2.0~2.4,砂粗很容易泌水,湿拌砂浆的保水率是一项最重要的指标,一般在91?%~93?%比较合适(规范要求不小于88%)。(3)砂浆配合比中掺加了60kgS95矿渣粉,配合比设计原则少掺或者不掺矿渣粉,可以多掺一定比例的粉煤灰。(4)传统意义上认为,抹面砂浆为装饰装修工程,也不涉及主体结构,可以使用Ⅲ级粉煤灰或者原灰,通过对比试验看,湿拌砂浆的各项技术指标差别很大,单方用水量差40kg,保水率相差4%。(5)砂浆外加剂里面可以增加一些保水增稠组分或者调增一下AOS引气剂。
2 结语
随着建筑业的飞速发展,科技水平不断提高。工程对混凝土的各种性能要求越来越高。工程不仅要求混凝土工作性能好、强度指标满足设计要求、高性能、耐久性好等,但在混凝土工程施工中,经常出现一些质量问题,进而影响到混凝土(砂浆)的工程质量,如这些质量问题不能及时被解决,直接影响到生产和施工,在从事质量技术管理过程中,要善于总结、归纳,及时找出质量问题的根本原因,在生产施工中最大限度地预防和避免,提升全面质量管理,保证工程质量结构安全。
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